高頓網(wǎng)校友情提示,*7福州會計實務考試輔導相關內(nèi)容內(nèi)部經(jīng)濟效益專題查帳案例(查帳報告)總結如下:
  內(nèi)部經(jīng)濟效益專題查帳案例(查帳報告)
  廠長:
  遵照8 月25 日廠長辦公會議決定,我科于9 月份對以下問題展開了效益查帳:1.虧損產(chǎn)品存在的原因;2.新1# 產(chǎn)品開發(fā)的可行性;3.801 工程投產(chǎn)一年的經(jīng)濟效益?,F(xiàn)將查帳結論及評價建議報告如下:
  (一)虧損產(chǎn)品分析
  近年來,我廠虧損產(chǎn)品比重逐年提高,1991 年只有A 產(chǎn)品虧損、至1993
  年擴大到B、C 產(chǎn)品,1993 年又增加了D 產(chǎn)品,目前共有四個虧損產(chǎn)品,占全部品種的20%。且虧損產(chǎn)品的單位虧損額也有逐年上升的趨勢。以甲產(chǎn)品為例,單位虧損從1991 年的3000 萬元上升到1992 年4500 萬元。1993
  年虧損產(chǎn)品的臺數(shù)占生產(chǎn)總臺數(shù)的25% ,其重量為生產(chǎn)總量的23%。虧損額已達2500 萬元。預計1994 年將增至3000-3500 萬元。茲以甲產(chǎn)品為重點,對虧損產(chǎn)品形成原因和減虧途徑分析如下:
  1.產(chǎn)品改造主觀盲目,投入大、收益低虧損原因。我廠在產(chǎn)品更新改造中,技術經(jīng)濟脫節(jié)問題嚴重。如1994年對A 產(chǎn)品結構進行改革時,片面強調(diào)優(yōu)質耐用,致使材料利用率下降,成本上升,雖然單位售價提高1000 元,但難以彌補增加的2200 元成本,至使每臺產(chǎn)品倒掛1200 元。查A 產(chǎn)品效益*4的年份是1974 年,每臺甲產(chǎn)品單位成本22400 元,單位售價28400 元,盈利6000 元/臺。以后的年度里,由于原材料平均調(diào)價7%—8% ,加上材料質量差,收得率低,使成本平均上升10%左右。按1991 年價格計算1993 年的產(chǎn)品成本水平,應當為24850 元,每臺仍可盈利3550 元(見附表1)。但是設計科于1990 年根據(jù)部分用戶的需要,對A 產(chǎn)品的構造進行了較大的修改變動,但從經(jīng)濟效益角度分析,此次改革得不償失。首先,從宏觀經(jīng)濟來看,社會效益不大。大部分用戶對產(chǎn)品無改進要求,但必須為此支付1000 元的提價額。以年產(chǎn)量1600 臺計算,全年增加客戶支出160 萬元。而且,由于A 產(chǎn)品設備改型而上馬的配套設施,據(jù)調(diào)查有200 萬元。從A 產(chǎn)品功能分析,既不提高效率,又不節(jié)約原材料、能源,所以國家蒙受的損失每年不下150 萬元(不包括部分企業(yè)及配套設施費)。其次,從我廠內(nèi)部微觀效益分析,原設計材料利用率為85%,而改革后的A 產(chǎn)品其材料利用率僅為79%,降低6%,使每臺成本上升600-700 元。且因加工精度要求提高,使關鍵部件甲的產(chǎn)品合格率從99. 5 %下降到97% ,下降2。5%,成本增加500 元。改革后的加工工作量也明顯增加。動力每臺成本增加100 元,工資300 元,共使成本提高2200 元/臺。
  2.外協(xié)費用上升,外購件價格提高,影響產(chǎn)品成本降低
  A 產(chǎn)品共由200 個零部件組成。1974 年前,零部件的自制率為85%,平均每臺負擔外購件成本5500 元,外協(xié)費用2200 元。但此后,零部件自制率曾降至5O%。目前情況雖然有所改觀,零部件自制率恢復上升到70%,但仍未達到1975 年前的水平。且外協(xié)費用、外購件價格亦在逐年上升,至使產(chǎn)品單位成本負擔增加2300 元。
  B、C、D 產(chǎn)品虧損原因與A 產(chǎn)品為類似。他們都是70 年代初開發(fā)的老產(chǎn)品,在產(chǎn)品升級換代與改革中,由于設計科偏重于改革,忽視升級換代,加之材料調(diào)價,勞動生產(chǎn)率降低,致使產(chǎn)品成本不斷提高,銷路不佳,企業(yè)經(jīng)濟效益的提高很難實現(xiàn)。
  (二)減虧途徑探討
  1.開展價值功能分析,尋求節(jié)約代用材料
  丙材料占A 產(chǎn)品生產(chǎn)全部材料的85%,現(xiàn)市場有新產(chǎn)品丙201 材料,其理化性質與丙材料基本相同,而價格則較為低廉,建議技術科對丙201 材料進行價值功能分析,如能代用,每臺可降低成本1200 元。
  2.提高勞動生產(chǎn)率,減少外協(xié)加工費與外購配套件
  若在提高勞動生產(chǎn)率的基礎上,把零部件的自制率從目前的7O%上升到1975 年前的*4水平85%,預計可節(jié)約外協(xié)費用800 元/臺。建議生產(chǎn)科合理安排計劃,做到均衡生產(chǎn),提高設備利用率。
  3.以銷定產(chǎn),恢復傳統(tǒng)產(chǎn)品,開拓新興產(chǎn)品,逐步發(fā)展成為品種繁多,門類齊全的系列產(chǎn)品,提高市場競爭能力。由于傳統(tǒng)的A 、 B 、C 、D 產(chǎn)品目前還有很大銷路, 雖然其功能沒有改革后的強, 但價格較為低廉, 用戶尚能歡迎。故擬恢復生產(chǎn)。并建議銷售部門開展市場調(diào)查,對需要目前型號的A、B 等產(chǎn)品的客戶數(shù)量進行統(tǒng)計,便于組織生產(chǎn)。同時,適當調(diào)整價格,如:A 產(chǎn)品擬從目前的284000 元調(diào)到32000 元(此事須報市場物價局審批)。在此基礎上,技術部門要積極開拓實用價廉的新興產(chǎn)品,搞好產(chǎn)品升級換代,避免產(chǎn)品幾十年一貫制“老面孔”。
  上述審計表明:實現(xiàn)產(chǎn)品扭虧增盈是能夠實現(xiàn)的,其主要途徑是降低產(chǎn)品成本,開拓具有競爭能力的盈利產(chǎn)品,恢復傳統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn),使價格基本反映價值,社會效益與企業(yè)效益同時得到提高。
 ?。ㄈ┬?#產(chǎn)品開發(fā)可行性研究
  根據(jù)1994 年8 月11 日技改12 號文意見,廠技術科認為:開拓具有90
  年代水平的新1# 產(chǎn)品,屬于填補國家空白項目。我國每年花5000 萬美元進口該產(chǎn)品200 臺,若能形成年產(chǎn)300 臺能力,則可為國家每年節(jié)約外匯7500萬美元,增加產(chǎn)值22500 萬元,增利7000 萬元?,F(xiàn)對新產(chǎn)品開發(fā)效益可行性審查如下:
  1.投資概算:24000 萬元
  其中:國外引進設備4000 萬美元計人民幣12000 萬元
  國外運費200 萬美元,計人民幣600 萬元
  國內(nèi)配套機組計人民幣2000 萬元
  基建投資計人民幣3000 萬元
  生產(chǎn)準備費備計人民幣400 萬元
  流動資產(chǎn)計人民幣6000 萬元
  合計:24000 萬元
  2. 利潤概算:3000 萬元
 ?。?)收入概算:按國家現(xiàn)行進口價的80%計算得:
  年收入=3O×750 萬×80%=18000 萬元
  (2)產(chǎn)品成本概算:
  其中:國外進口配套件5000 萬元
  廠內(nèi)自零部件成本4000 萬元
  操作費用930 萬元
  折舊及大修理費用1800 萬元
  營業(yè)稅2250 萬元
  資金利息1020 萬元
  合計:15000 萬元
 ?。?)預計利潤:18000-15000=3000(萬元)
  3.投資回收期=3.4(年)
  4. 市場預測
  根據(jù)1992 年、1993 年國家進口新1# 產(chǎn)品情況的統(tǒng)計資料及向有關用戶咨詢情況表明, 市場對新1# 產(chǎn)品的需求有逐年增長的趨勢(詳見下表) 。但是, 據(jù)了解, 目前國內(nèi)深圳、福州都在引進新1#產(chǎn)品生產(chǎn)線,到1997 年,全國預計總產(chǎn)量達1000 臺左右。由于東南亞國家每年也有100~200 臺的需求量,因此新1# 生產(chǎn)線上馬后產(chǎn)品銷路還是好的,關鍵是要質優(yōu)、價廉、服務好,才能占領市場。新1#產(chǎn)品市場需求預測:
  單 位   1992 年  1993 年   1994 年   1995 年
  ××部    30       40        20        50
  ××市    40
     
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